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中條山冷卻機(jī)報(bào)道
[日期:2013-09-23]  來(lái)源:企業(yè)動(dòng)態(tài)   閱讀:0 次 
    

                                             談我公司2500t/d篦冷機(jī)改造

                                                     山西中條山新型建材有限公司 李逸 高春風(fēng) 王堅(jiān)

    我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線篦冷機(jī),是第三代充氣梁式篦冷機(jī),于2007年4月投入使用。同全國(guó)很多同規(guī)格的廠類似的篦冷機(jī),由于當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)、制造、安裝等局限性,再加上所有廠同樣的心理,產(chǎn)量是生產(chǎn)線運(yùn)行是否優(yōu)良的第一標(biāo)桿,所以在產(chǎn)量提高后,篦冷機(jī)的能力成為生產(chǎn)線上的薄弱環(huán)節(jié),冷卻效果差、熱回收效果差、燒篦板、堆雪人、斷軸、漏料等工藝(或設(shè)備)問(wèn)題,嚴(yán)重影響產(chǎn)量、質(zhì)量和運(yùn)轉(zhuǎn)率的提高,不利于應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。特別是在運(yùn)行兩年以后,問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。因此,決定對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。

1 改造前的運(yùn)行狀況及主要問(wèn)題

1.1 我公司篦冷機(jī)設(shè)計(jì)及實(shí)際運(yùn)行參數(shù)見以下。

表一  2500t/d篦冷機(jī)技術(shù)性能 設(shè)計(jì)參數(shù)

 

設(shè)

計(jì)

數(shù) 

     生產(chǎn)能力/(t/d)            2500    

實(shí)

運(yùn)

數(shù) 

      二次風(fēng)溫度/℃            ≤950     
      入料溫度/℃       1371            三次風(fēng)溫度/℃      ≤800
      出料溫度/℃    環(huán)境溫度+65            出料溫度/℃      >250
  料層厚度(一段)/mm      500~600   料層厚度(一段)/mm    300~400
   篦板負(fù)荷[t/(㎡?d)]        40.8     系統(tǒng)熱回收效率/%      59.6
    篦床有效面積/㎡        61.2      同步運(yùn)轉(zhuǎn)率/%      ≤80
    標(biāo)態(tài)風(fēng)量/(m3/kg)        2.87  
      出料粒度/mm        ≤25  

 

    1.2 改造前運(yùn)行中主要問(wèn)題表現(xiàn)在:

    1)熱回收效果差,二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫低。

    2)出冷卻機(jī)熟料溫度高,平均熟料溫度在250℃以上,由于冷卻效果差,篦床上溫度高,篦床兩側(cè)有嚴(yán)重紅河現(xiàn)象,細(xì)料側(cè)篦板與側(cè)板頻繁燒損,不僅影響到系統(tǒng)的運(yùn)行率,還增加了維修成本與維修工作量。

    3)由于整個(gè)篦板梁長(zhǎng)期經(jīng)受高溫,產(chǎn)生嚴(yán)重變形。

    4)系統(tǒng)密封差,冷卻風(fēng)短路、漏風(fēng)、竄風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)室內(nèi)不同風(fēng)壓之間內(nèi)耗大,有效冷卻風(fēng)大幅度下降。

    5)冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓不合理,選型不當(dāng),也是導(dǎo)致冷卻效果差的重要原因。 2 改造方案選擇 篦冷機(jī)改造項(xiàng)目一旦列入我公司技改計(jì)劃,改造方案和實(shí)施單位的選擇成為關(guān)鍵。由于國(guó)內(nèi)可以改造第三代充氣梁式篦冷機(jī)的單位很多,技術(shù)水平參差不齊,為慎重起見,我公司做了大量的調(diào)查研究,并且向水泥行業(yè)多位知名專家進(jìn)行廣泛咨詢,通過(guò)技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性,經(jīng)濟(jì)上的合理性、盈利性,實(shí)施上的可能性、風(fēng)險(xiǎn)可控性進(jìn)行半年多的論證、考察以及全面科學(xué)的綜合分析,最后確定選擇GZSJ公司的改造方案,采用了法國(guó)圣達(dá)瀚篦冷機(jī)技術(shù)進(jìn)行實(shí)施改造。

     具體改造方案如下:

    (1) 增設(shè)進(jìn)料高溫段——急冷床(圣達(dá)瀚專利技術(shù)) 刪除篦冷機(jī)入口處原有的多排固定床和前端充氣梁,增加圣達(dá)瀚篦冷機(jī)獨(dú)有技術(shù)的急冷床。 急冷床的風(fēng)機(jī)及篦板布置見以下

                                    急冷床的風(fēng)機(jī)及篦板布置

                         急冷床1# 4排(七個(gè)控制小單元) 新增一臺(tái)風(fēng)機(jī)供風(fēng)

                         急冷床2# 3排(四個(gè)控制小單元) 采用一臺(tái)原有風(fēng)機(jī)供風(fēng)

    (2) 急冷床的進(jìn)風(fēng)形式采用風(fēng)箱+風(fēng)管+蝶閥供風(fēng)。

    (3) 活動(dòng)床全部更換為圣達(dá)瀚結(jié)構(gòu)型式(框架梁、篦板梁、篦板與側(cè)護(hù)板)。

    (4) 活動(dòng)床部分重新劃分風(fēng)室,共分為六個(gè)風(fēng)室,分別由七臺(tái)風(fēng)機(jī)供風(fēng),第一、二風(fēng)室為新增風(fēng)機(jī),其余風(fēng)室采用現(xiàn)有風(fēng)機(jī)。 新的風(fēng)室風(fēng)機(jī)及篦板布置見表3。

    (5) 更換所有篦板梁。

    (6) 調(diào)整所有的自由輪、導(dǎo)向輪。

    (7) 重新設(shè)計(jì)各風(fēng)室密封,保證各風(fēng)室風(fēng)壓的獨(dú)立性。

    (8) 更換所有電動(dòng)弧形閥為圣達(dá)瀚雙層鎖風(fēng)閥。

 

     3、改造效果

    我公司篦冷機(jī)改造與生產(chǎn)線升級(jí)改造同時(shí)進(jìn)行,歷時(shí)22天,改造后熟料生產(chǎn)能力達(dá)到3100t/d。改造后篦式冷卻機(jī)的性能見下表

                     改造后篦式冷卻機(jī)技術(shù)性能  

設(shè)

計(jì)

數(shù)

     生產(chǎn)能力/(t/d)            3100    

實(shí)

運(yùn)

數(shù)

      二次風(fēng)溫度/℃            ≤1100    
      入料溫度/℃       1371            三次風(fēng)溫度/℃      ≤900
      出料溫度/℃    環(huán)境溫度+65            出料溫度/℃      <90
  料層厚度(一段)/mm      600~800   料層厚度(一段)/mm    650~700
   篦板負(fù)荷[t/(㎡?d)]        48.9     系統(tǒng)熱回收效率/%      ≥76
    篦床有效面積/㎡        63.4      同步運(yùn)轉(zhuǎn)率/%       100
    標(biāo)態(tài)風(fēng)量/(m3/kg)        2.21
      出料粒度/mm        ≤25

 

    3.1 改造后二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫分別比改造前提高150℃、100℃以上,大大改善窯爐的燃燒氣氛,燃燒速度更加快,燃燼率提高,C1出口溫度下從330攝氏度下降至310攝氏度,窯的熱工制度更加穩(wěn)定,窯爐的操作和控制變得容易,操作員普遍感覺(jué)到窯變得更好操作。

    3.2 急冷床熟料流態(tài)化狀態(tài)良好,淬冷效果理想。從攝像電視和現(xiàn)場(chǎng)的觀察孔可以看到在高溫段高壓冷卻風(fēng)均勻有力的穿透熟料層,徹底解決了因熟料的離析現(xiàn)象而產(chǎn)生的紅河問(wèn)題。

    改造前1月份三天平均強(qiáng)度為33.4 Mpa,2月份為29.9 Mpa,3月份為32.2 Mpa,平均為31.83 Mpa; 改造后6月份為38.7 Mpa,7月份為37.4 Mpa,8月份為35.6 Mpa,平均為37.23 Mpa(改造前后,生料成分與配料方案基本穩(wěn)定)。

    熟料:(改造前)                                      煤粉:

     月份        3天強(qiáng)度(MPa)     平均值(MPa)         月份          發(fā)熱量(kcal/kg)    
    一月份      33.4        31.83     一月份                5615.2
    二月份      29.9     二月份          5688.9
    三月份      32.2     三月份             5500.9

    熟料:(改造后)                                      煤粉:

     月份       

  3天強(qiáng)度(MPa)     平均值(MPa)          月份             發(fā)熱量(kcal/kg)   
    六月份      38.7        37.23      六月份                5569.6
    七月份      37.6      七月份           5789
    八月份      35.6      八月份             5535.5

改造后三天強(qiáng)度平均增長(zhǎng)了5.4Mpa 3.3 出冷卻機(jī)熟料溫度低,正常結(jié)粒的熟料顆??梢灾苯佑檬肿テ?,測(cè)得的圓顆粒熟料溫度為86℃,低于環(huán)境溫度+65℃。

    3.4 改造后窯產(chǎn)量從2750 t/d穩(wěn)定提高到了2950t/d,最高產(chǎn)量提高到了3100t/d,篦冷機(jī)的效能沒(méi)有下降的表現(xiàn),但由于受高溫風(fēng)機(jī)限制,窯系統(tǒng)抗波動(dòng)的能力弱,尚不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

    3.5 節(jié)煤、減排效果明顯。  

 改造前                                   

     月份      

   實(shí)物煤耗(kg/t)       平均值(kg/t)          月份        實(shí)物煤耗(kg/t)          平均值(kg/t)   
    一月份       160        159      六月份             149            149
    二月份       160      七月份      151
    三月份       158      八月份       148

  此表顯示改造后比改造前噸熟料煤耗降低了10kg/t

 改  

 造

 前

 的

 月

 平

 均

 產(chǎn)

 量 

     月份          熟料產(chǎn)量(噸)    

 改 

 造

 后

 的

 月

 平

 均

 產(chǎn)

 量

      月份            熟料產(chǎn)量(噸)     
    一月份       75498     六月份        88486
    二月份       83383     七月份        72685
    三月份       70408     八月份        82332
     合計(jì)      229289      合計(jì)       243503

 

    按6、7、8三個(gè)月的熟料產(chǎn)量243503噸計(jì)算,節(jié)省原煤2435噸,換算成標(biāo)煤為1958.9噸,平均每月為652.96噸。 按一般每燃燒一噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生二氧化碳2600公斤,二氧化硫8.5公斤,氮氧化物7.4公斤計(jì)算每年的減排量如下: 減排CO2=652.96×2.66×12=20842.48噸 減排SO2=652.96×0.0085×12=66.6噸 減排N2OX=652.96×0.0074×12=57.98噸

     3.6 篦冷機(jī)改造后,可靠性系數(shù)RF提高到100%,再?zèng)]有因?yàn)轶骼錂C(jī)故障影響窯運(yùn)行的情況。

                                                                                                  山西中條山新型建材有限公司 2013年9月5日

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